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冷卻塔風機(jī)故障分析與處理
時間(jiān):2021-11-12 瀏覽:3681次

  一、冷卻(què)塔(tǎ)風機(jī)結構    

  1.風筒(tǒng) 2.葉片 3.減速器底座 4.輪轂 5.減速器   6、8.鏈式聯軸器 7.傳動軸 9.電動機 10.電動機(jī)底座  11.冷卻塔頂部(bù)

  二、故障情況(kuàng)      

  2013年7月24日00:20分左右,水泵操(cāo)作人員在值班室(shì)聽到從(cóng)冷卻塔處傳來兩聲(shēng)巨響,馬上到就地查看,發現控製櫃上顯示2#風機電流(50A)比平時低 (正(zhèng)常運行時(shí)電流為(wéi)58A左右),懷疑2#風機出了問題,馬上到冷卻塔頂部檢查,發(fā)現2#風(fēng)機已經停(tíng)運,但電動機仍然在轉動,操作人員立即到控製櫃旁停運(yùn)2#風機,並通知配電室(shì)切(qiē)斷電動機電源。檢(jiǎn)修人員趕到現場後對故障現(xiàn)場進行(háng)仔(zǎi)細檢查,發現風機(jī)的一個葉片從近根(gēn)部斷裂,落在2#風機北側25m外的地(dì)上,斷裂處的橫斷麵薄厚不均勻,腐蝕程度不一樣,其它5個葉(yè)片不同程度的發生彎曲並嚴重(chóng)變形,傳動軸(zhóu)與電動機及風機(jī)聯軸器鋁(lǚ)合金外罩(zhào)碎裂,聯接(jiē)聯軸器(qì)的鏈條斷裂脫落,減速(sù)器加油管從近減速(sù)器根部(bù)斷裂,減速器中的油全部流入大水(shuǐ)池中,在風筒四周布滿劃痕,部分地方被劃穿。

  三、故障原因分析    

  該風機從(cóng)2004年投產運行到現在(zài),已經將近9年時間,在運行過程中每隔半年左右,就要停機檢查聯軸器的潤滑及(jí)鏈條的磨損情況,視磨損情況更換鏈條及潤滑(huá)脂,半年前(qián)曾停機(jī)檢查過該風機(jī)運行情況,雖然有腐蝕,但各重要部件均運行良好(hǎo),而且***近點檢也未發現異常振動和噪音,轉動比較平穩。由於(yú)碳(tàn)鋼在潮濕的環(huán)境中腐蝕比較快,而(ér)且循環水(shuǐ)中加有處(chù)理劑,在風機運行的過程中,處理劑隨水汽被帶到葉片的(de)聯接管(guǎn)上(shàng),加劇(jù)了聯接管(guǎn)的腐蝕速度。通過觀察故障葉(yè)片連接管的橫斷麵發現,腐蝕程度不均勻,薄的地(dì)方隻有不到(dào)2mm,強度大大降低,在風機運行(háng)過程中(zhōng)葉(yè)片受(shòu)到強大離心力作用,腐蝕較嚴重的位置承受不住離心力的作用而(ér)首先被撕裂,隨著風機的運轉,裂口逐漸擴大,造成葉片端部與風筒接觸而產生碰撞,在碰撞過程中加快了裂口的斷裂速度,葉片(piàn)端(duān)部(bù)下墜,碰到傳(chuán)動軸,在巨大撞擊力的(de)作用(yòng)下,再次飛起來打到其他五個葉片上,使其他五個葉片產生不同程(chéng)度變形,同時在離心力及慣性作用下飛出,此時風機仍然在運轉,在這種情況下,輪(lún)轂的平衡受到嚴重破壞,減速器振動急劇增大,底座振動加大(dà),***終(zhōng)導致減速器聯(lián)軸器聯接鏈條損壞,傳動軸與減速器脫(tuō)開,減速器停運,而此時電動機仍然在運轉,由於負荷減小導致電流下(xià)降。

  四、故障處理

  1、由於冷卻(què)塔風機減速器和電(diàn)動(dòng)機上(shàng)的聯軸節、鏈條、輪轂(gū)、葉片損壞比較(jiào)嚴(yán)重(chóng),傳動軸存(cún)在變形的可能,均需要更換,減速器油管從根部斷(duàn)裂,如果修複需(xū)要的時間比較長(zhǎng),那樣將會對生產造成更(gèng)大的影響,為了將影(yǐng)響降(jiàng)低到***小(xiǎo),決定整體更換一台備用風機。備用風機外形設計采(cǎi)用了目前***先進的翼形,氣動(dòng)性能好。葉片由高強度玻璃鋼模壓製而成,具有強度高、重量輕、耐腐(fǔ)蝕等優點。於是一邊拆卸損壞的風機,一邊按照安裝技術要求組裝好新風機,並按(àn)照風機出廠(chǎng)時(shí)的(de)記號調整好風葉角(jiǎo)度,傾斜角度在8°左右。在將(jiāng)舊風機吊下後,發(fā)現減速器底座鏽蝕比較嚴重,兩塊墊鐵厚薄不均勻,已經不能再用,又重新加工了(le)兩塊墊鐵。將墊鐵(tiě)放到(dào)底座上檢查水平度,發現(xiàn)底座東南側較低(dī),再次(cì)加工墊鐵找平,將風機整體吊到底座上,然後找(zhǎo)正電(diàn)動機和減速器,在全部安裝工作完成後加上潤滑油開車試車(chē)。

  2、將風機停下來(lái),把葉片傾斜角度調整到15℃,在將葉片角度調整完成後(hòu)再(zài)次啟動試車,啟動後風機(jī)運(yùn)行電流為61A,風機電動機底座垂直振動2.3mm/s,電動機水平2.4 mm/s,垂直1.7 mm/s,運(yùn)行穩定(dìng)後,循環水出塔溫度為33.0℃,依然沒有達到(dào)設計的溫度。

  3、為徹底解(jiě)決問題,決定更(gèng)換一台原來已經修複(fù)好的舊減速器,又將新的風機整體吊下來,將輪轂連(lián)同風葉一起拆卸(xiè)下(xià)來,由於這台減速器轉速較快,又將風葉角度調(diào)整到12°,裝到修複好的(de)減速器(qì)上,再將風機整體裝到風機底座上,找正電動機和減速器,回(huí)裝後啟動試車,風機運行3h後,循環水出塔溫度為31.5℃,達到設計要求,能(néng)夠滿足生產需要(yào),但此時各個測振點的振動值均比較高,再次進行了處(chù)理。

  五、通過這次故障(zhàng)處理(lǐ),采取相應預(yù)防措(cuò)施,減少故障發生。    

  1)加強設備點(diǎn)檢,及時掌握(wò)風機的運行狀況,合理安排維護周期;    

  2)備件(jiàn)更換時首先要查看技術資料,避免走彎路; 

  3)處理故障時盡可能查找引(yǐn)起故障的可能原(yuán)因,做到***排查;    

  4)嚴格按照操作規(guī)程進行(háng)操作。


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